4月產(chǎn)量3094噸,5月產(chǎn)量4703噸,7月產(chǎn)量4996噸,8月產(chǎn)量5305噸,截至9月18日,9月產(chǎn)量5245噸,大慶油田裝備制造集團油田專用產(chǎn)品制造分公司今年已累計生產(chǎn)套管3.2909萬噸。人還是那些人,廠房還是那些廠房,設(shè)備還是那些設(shè)備,實施精益管理結(jié)出了增產(chǎn)果實,讓大慶裝備再次煥發(fā)新活力,套管產(chǎn)量持續(xù)攀高。
“精益管理目的是以最小資源投入,創(chuàng)造出盡可能多的價值。人力資源是企業(yè)最重要的資源之一,把人力資源發(fā)揮到最優(yōu),就會創(chuàng)造更多的價值?!狈止靖苯?jīng)理周相杰說。該分公司面對套管生產(chǎn)缺人這個矛盾,打破各分廠界限,把好鋼用在刀刃上,把人員向最能創(chuàng)造價值、產(chǎn)量高的產(chǎn)品流動,充分利用油套管生產(chǎn)工藝接近的優(yōu)勢,年初將油管一個整建制班組41人調(diào)到套管二車間,恢復(fù)套管二車間生產(chǎn),保持現(xiàn)有人員關(guān)系不變,最大限度實現(xiàn)了人力資源共享。兩個分廠生產(chǎn)同一種產(chǎn)品,形成了既充分合作,又相互競爭的關(guān)系,促進了共同發(fā)展。按照這種生產(chǎn)節(jié)奏,該分公司預(yù)計年底全公司人均產(chǎn)值可由去年33萬元提升到今年95萬元。
精益管理是要消除一切無效勞動和浪費。如何減少無效勞動和浪費?該分公司套管廠工程師王科成給出了回答:“我們從優(yōu)化工藝流程和提高生產(chǎn)線自動化入手,把工藝流程理得越來越順?!痹摲止驹跈C緊區(qū)增加帶鋸床,對工序不合格品進行在線處理,改變了以前需要下線倒運到其他車間進行切割的工藝流程,實現(xiàn)物料同比周轉(zhuǎn)成本減少3.5%;在噴漆工序后安裝水壓試壓機,實現(xiàn)水壓機與生產(chǎn)線聯(lián)動,比以前離線試壓減少套管轉(zhuǎn)運一次,節(jié)省大量人力、物力,消除了大量無效勞動和浪費;優(yōu)化車床運行程序,優(yōu)化切削工藝,使套管螺紋加工時間由4分5秒縮短到3分10秒,每根套管加工時間減少55秒,提高效率23.4%;在上料區(qū)進行自動化改造,實現(xiàn)了無人自動上料,減少此崗位操作人員2人。
精益管理強調(diào)以人為中心,充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性?!拔覀兎止痉e極推行量化考核辦法,鼓勵多勞多得。”該分公司套管廠廠長曹中軍說。量化考核必須有準(zhǔn)確的產(chǎn)量定額,因此確定產(chǎn)量定額非常關(guān)鍵,定高了工人沒有積極性,定低了企業(yè)負擔(dān)不了。該分公司依據(jù)優(yōu)化后的工藝流程和生產(chǎn)節(jié)拍,采取現(xiàn)場實測法和計算法相結(jié)合,技術(shù)人員與一線操作工人相結(jié)合,經(jīng)過實際磨合反復(fù)修改,最終確定了套管標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量定額。實施量化考核后,一線工人嘗到了甜頭,工作熱情高漲,經(jīng)常利用中午休息和周末時間加班加點進行會戰(zhàn)搶進度,產(chǎn)量屢創(chuàng)新高,工人收入也大幅增加,實現(xiàn)了單位和個人雙贏。